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空壓機改造,空壓機節能控制柜,節約成本30奚

空壓機改造,空壓機節能控制柜,節約成本30奚


  一、概述 空壓機在冶金、機械制造、礦山、電力、紡織、石化、輕紡等行業有廣泛的 應用,是許多工藝流程的 核心設備,其裝機容量一般    
  一、概述         空壓機在冶金、機械制造、礦山、電力、紡織、石化、輕紡等行業有廣泛的 應用,是許多工藝流程的 核心設備,其裝機容量一般取決于生產所需的 最大氣量并另外增加10%~20%的 余量。昆山空壓機保養由電動機直接驅動壓縮機,使曲軸產生旋轉運動,帶動連桿使活塞產生往復運動,引起氣缸容積變化。由于氣缸內壓力的變化,通過進氣閥使空氣經過空氣濾清器(消聲器)進入氣缸,在壓縮行程中,由于氣缸容積的縮小,壓縮空氣經過排氣閥的作用,經排氣管,單向閥(止回閥)進入儲氣罐,當排氣壓力達到額定壓力0.7MPa時由壓力開關控制而自動停機。當儲氣罐壓力降至0.5--0.6MPa時壓力開關自動聯接啟動。由于生產中用氣量的 不均衡,當氣體壓力(pressure)達到一定值時,空壓機一般采用卸荷空載運行或者停止空氣空壓機這兩種方式。其中卸荷空載運行時的 用電量為滿負載的 30%~60%,這部分電能被白白的 浪費掉,而停止空氣空壓機運行會帶來電動機的 頻繁啟停,對電網及其它設備的 沖擊較大,同時空氣空壓機的 壽命也會縮短。         調查統計顯示,全國各類電動機耗電量約占全國發電量的 70%,其中80%為異步電動機,而且大多數電動機長時間處于輕載運行狀態,特別是風機、泵類負載的 電機。若在此類負載上使用(use)調速裝置,其耗電量將大幅降低。以空壓機為例,其負載特性屬恒轉矩,其節電率N%=Δn↓%,即節電率等于轉速下降的 百分數(一般在20%左右,轉速也不能過低,過低會加速機械的 磨損)。         因此,如何設計出節能(jieneng)、穩定和自動化程度高的 控制方案,是空壓機使用及制造企業所面臨的 首要問題。隨著近幾年來國家對節能設備的 大力支持,同時企業對節能降耗、降低成本的 需求日益迫切,加上近幾年電力電子技術的 發展,空壓機改造技術被逐步引入空壓機領域,并且得到了迅速發展。         目前,有很多空壓機設備制造廠家都在生產驅動式的 空壓機。傳統的 空壓機驅動系統一般由器、控制器、操作面板、變壓器、空開、接觸器、端子、銅(化學式Cu)排等構成,由于元器件繁雜,且需要人工配線,故在安裝及維護時普遍存在著以下弊端:控制回路接線復雜,安裝費時費力,出現故障也不方便查找原因,而且控制柜的 整體美觀性不足。         空壓機械專注為全球特種工況環境的 大型空壓機用戶提供性能杰出,專業可靠,量身定制的 空壓機節能改造解決方案、離心式空壓機維修解決方案、空壓機節能潤滑(lubrication)解決方案和工業環保節能清洗解決方案,成為全球機械設備商優選的 大型空壓機節能改造和節能潤滑的 空壓機整體解決方案供應商,動力的 空壓機節能降耗產品在各類工業設備領域已得到廣泛應用和認可。         通過工程(Engineering)師大量的 實際測試以及合作客戶案例應用發現空壓機改造方案具有:運行壓力穩定,對電網沖擊小、運行安全,在一定范圍內節能的 優點。
 
  二、動力空壓機改造原理:
        由器,壓力(pressure)變送器、電機、螺旋轉子組成壓力閉環控制(control)系統自動調節電機轉速,使儲氣罐內空氣壓力穩定在設定范圍內,進行恒壓控制。 反饋壓力與設定壓力進行比較運算,實時控制器的 輸出步,從而調節電機轉速,使儲氣罐內空氣壓力穩定在設定壓力上。
         
  三、空壓機改造案例:        最近去某客戶空壓機站進行交流和拜訪后,發現該客戶空壓機啟動比較頻繁,工作效率比較低,從而增加了運行成本,增加了空壓機的 能源(解釋:向自然界提供能量轉化的物質)消耗(consume),降低了空壓機的 使用壽命。昆山空壓機保養由電動機直接驅動壓縮機,使曲軸產生旋轉運動,帶動連桿使活塞產生往復運動,引起氣缸容積變化。由于氣缸內壓力的變化,通過進氣閥使空氣經過空氣濾清器(消聲器)進入氣缸,在壓縮行程中,由于氣缸容積的縮小,壓縮空氣經過排氣閥的作用,經排氣管,單向閥(止回閥)進入儲氣罐,當排氣壓力達到額定壓力0.7MPa時由壓力開關控制而自動停機。當儲氣罐壓力降至0.5--0.6MPa時壓力開關自動聯接啟動。因此對于該用戶的 空壓機進行改造是一個迫在眉睫的 工作。針對該廠空壓機的 運行狀況動力工程師專門設計了一套空壓機改造方案,具體項目背景(background),實施措施及經濟(Economy)效益詳見如下:        1.1式空壓機空載率:在設定的 氣壓范圍內工作,在低于設定壓力(pressure)時負載運行,高于設定壓力時空載運行,從上表可知空壓機有40%的 時間是處于空載狀態,這樣既浪費能源又降低了系統的 功率因數。現狀A棟式空壓機總運行時間為11340小時、負載運行時間為6416小時,因此實際空載率應為:        空載率=(11340-6416)&bride;11340 =0.434        1.2 年空載損耗W (年總運行時間取 8000小時)        Ue—電源電壓,取380V;        W= √3×Ue×I0×COSφχηΧ年總運行時間×空載率 η——電機效率,取0.872;        =1.732×380×10×0.88&bride;0.872×8000×0.434 I0—空載電流(Electron flow),取10A;        =23061KWh COSφ—功率因數,取0.88;        1.3 年空載損耗費用F        F=W×0.63 =23061×0.63 =14528元
        通過以上計算可見空載損耗費用是比較多的 ,對此,動力工程(Engineering)師從節約空載損耗著眼分析式空壓機工作原理,就降低空載功率提出如下改造方案。
        
  四、空壓機改造方案及節能效益  
        4.1年節約空載損耗W1
        W1=(P50- P30)×年總運行時間×空載率
        = 50.31×8000×0.434
        =184360KWh
        4.2年節約空載損耗費用F1
        F1= W1×0.63
        =184360×0.63
        =116150元         
  五、改造后節能(jieneng)效果及經濟效益
        改造后:該客戶(kè hù)一號空壓站設備卸載電流65A,直接節電約30 %;二號空壓站設備卸載電流70A,直接節電約40 %。昆山空壓機按工作原理可分為三大類:容積型、動力型(速度型或透平型)、熱力型壓縮機。按性能可分為:低噪音、可變頻、防爆等空壓機。按潤滑方式可分為無油空壓機和機油潤滑空壓機。同時降低了無功損耗與維護(Maintain)費用;減少了機械磨損;提高了功率因數和設備整體使用壽命,由此產生的 間接經濟效益(Economic performance)不另行計算(calculate )。


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